作者:紅星機器時間:2013-02-19更新時間:2019-05-15
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在選礦廠的破碎過程中,由于種種因素,破碎系統的生產能力一般不高,致使經濟效益沒有太高。為了降低破碎成本,提高破碎系統的生產能力,可以對破碎系統進行改進。
改造前,破碎工藝為帶洗礦的三段—閉路工藝流程,粗碎采用顎式破碎機,礦石經粗碎后進入洗礦流程,洗礦后礦石進入中碎,中碎后礦石進入檢查活塞分,篩下物料給入粉礦倉,篩上物料給入細碎。細碎排礦與中碎排礦合在一起,洗礦篩洗出礦泥先用螺旋分極機分級,然后采用濃縮機濃縮。這種工藝的碎礦處理能力偏低,生產能力不能完全發揮,且影響整個選礦工藝的生產調節。
改造方法可選:在篩分車間增加一臺振動篩;或選用篩分效率更高、處理能力更大的振動篩;或將單層振動篩改造為雙層篩。
改造后,由于增加了洗礦二層篩面的沖洗水管并增加了洗礦用水量,消除了因原礦泥化造成的后續作業結倉和倉下料口堵塞現象,因此提高了破碎工藝的工作效率和生產穩定性。其次,通過放大洗礦篩孔,可相對減少后續中、細碎機篩分的生產負荷,對提高整個破碎系統的生產能力具有積極作用。第三,破碎產品粒度組成明顯改善,破碎產品中細粒級含量的增加減輕了磨礦工序的負擔,有利于提高選礦廠的處理量和浮選回收率等各項經濟技術指標。改造后可為礦泥濃縮后直接進行浮選創造了有利條件,破碎段系統的生產能力大大提高。
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