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球團系統中生球輥式篩分系統及電除塵系統的改造

作者:紅星機器時間:2015-05-04更新時間:2015-05-04

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某鐵礦球團系統采用國內常規的鏈蓖機一回轉窯一環冷機工藝。新的球團系統是在原豎爐球團的基礎上改建而成,產品仍然是酸性氧化球團,原料是自產精礦和部分外購并進一步精加工的精礦粉。但是該球團系統工藝設計上還存在不足,為此,我們對此進行分析研究,以實現對其系統改造。

系統改造前存在技術

系統投產后,特別是產量達到和超過設計能力時,存在以下技術難題:

1、由于造球機實際成球率遠低于設計成球率,排料中不合格生球粒級比例大,配套生球輥篩篩分面積小,篩分效率低,尤其是上部輥篩篩小球段,篩分過程中有一部分未篩盡的小球和粉末進人合格球中,造成鏈篦機前輥篩返料大,這一部分生球返料和精礦混合后又進行配料,由于這部分返料已含膨潤土,對生球造球過程配比造成很大的干擾,使配比難以穩定,造成設備故障頻繁而且成球效果差。

2、由于生球輥篩輥徑大,凹槽深,>17mm大球在篩上不能及時排出,翻滾次數多,破損比例大,造成鏈蓖機前輥篩返料大,影響膨潤土配比的穩定,造成成球品相差。

回轉窯

生球輥式篩分系統改造內容

1、將生球輥式篩分輥徑由128-119mm減小到60-100mm,將生球輥式篩分輥數由21根增加到32根,增加篩分面積,并減少大球在輥篩上的翻滾次數,降低設備故障,提高成球品質。

2、傳動系統改造,將生球篩輥傳動由減速器直聯改為齒輪傳動,減少了傳動故障,提高成球率。

3、改造生球輥篩下料漏斗結構,由普通鋼板改進為內帖耐磨不粘板,減少生球積料量,杜絕篩下料漏斗堵塞,減少崗位工清理頻次。

系統改造后效果

生球輥式篩分系統進行了改造,改造后進行了工藝考查,并對設備穩定性進行觀察跟蹤,在確認改造方案可靠的情況下,對其余7臺生球輥式篩分系統逐步進行了改造,通過多年運行,改造效果非常明顯,減少設備故障,提高造球能力和品質。改造效果:

①造后生球輥式篩分系統篩分效率提高30%以上,通過輥篩的大球破損率降低20%;

②鏈蓖機前輥篩返料量降低30%以上;

③配料膨潤土配比穩定性提高24%

④設備穩定可靠,維護簡單。

回轉窯生產現場

電除塵及多管除塵灰回收流程改造

改造前狀況

球團系統有多處環節產生干除塵灰,其中電除塵器和兩臺多管除塵器的灰量占85%以上,原設計干灰全部通過氣力輸送的方式送到配料室灰倉,以一定配比配入生產流程利用。其存在以下缺陷。

1、干灰對輸灰管磨損嚴重,輸灰管頻繁破損,導致干灰外泄,污染環境。由于輸灰管維護量大,有效放灰時間短,多管除塵器經常出現由于放灰不及時而除塵效率降低,縮短了回熱風機葉輪使用周期。

2、輸灰用壓縮空氣成本高。

3、灰參加配料,增加膨潤土配比。

4、配料室灰倉頂配置收灰布袋除塵器,設排氣風機,系統環節多,維護量大,環境差。

改造技術內容

利用精礦過濾和球團廠在一處的特別條件,將—臺多管除塵器的灰加水調漿,用砂泵輸送到精礦過濾系統,與選礦和精選廠來的精礦架混合,過濾脫水后,返回球團生產流程?;覞{管采用符合陶瓷管。

回轉窯

改造后效果

1、徹底消除了干灰外溢,減輕了對環境的污染。

2、改造后沒有因放灰影響除塵效率,回熱風機葉輪使用周期延長。

3、干灰加水潤濕后,再參與配料,可以降低膨潤土配比0.1%-0.2%。

4、電除塵及多管除塵系統維護量降低。

球團工藝設備改造效果

1、通過對生球輥式篩分系統的改造,使篩分效率大幅提高30%,大塊破損率大幅降低,并穩定配料、生球系統。

2、通過對電除塵及多管除塵灰回收系統的改造,造,消除了干灰對造球的影響,膨潤土配比降低了0.1%-0.2%,改善了現場環境。

改造前后主要經濟技術指標對比如表1所示。

改造前后主要經濟技術指標對比

球團系統改造后,在造球、燒結、冷卻等過程中簡化維護檢修流程,解決了噴煤系統故障多、使用壽命短、輥篩篩分效率低、成球率低等技術難題;巧妙地設計小輥徑篩,簡化了輥篩更換、造球、焙燒等操順序,解決了以前輥篩壽命短、篩分效率低、松動、脫落等容易發生安全事故的難題。

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