作者:紅星機器時間:2015-10-21更新時間:2019-05-15
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焦粉燃料破碎生產線使用兩臺錘式破碎機進行粗破,本文對粗破的錘式破碎機使用時出現的問題進行分析,提出改造設計方案,并陳述了新設計的優越性。
1、錘式破碎機的破碎原理是沖擊式,而焦粉的硬度不高沖擊式破碎的效果不好,且齒板與錘頭之間的間隙大,破碎效率不高,破碎粒度不均勻,粗破后還有很多大于20mm的焦粉沒有破碎,給細破造成很大壓力。
2、錘破機的設備故障較多,齒板、錘頭、外殼及襯板等易損件磨損較快,同時各個稀油潤滑點容易引起漏油、轉子振動大及軸承發熱,錘式破碎機的備件消耗及維修費用高。
3、電耗高、現場揚塵大,制約了生產和降本增效,污染了作業環境。
選用2PGD1200×1000型對輥破碎機代替錘式破碎機。在原有的兩臺錘式破碎機所在位置進行改造.首先拆除整個錘式破碎機及其鋼筋混凝土基礎,重新澆筑對輥破碎機的鋼筋混凝土基礎。
對輥破碎機是燒結燃料破碎設備之一,一般用作燃料的粗破碎。對輥破碎機用于燃料焦粉粗破時,設備運轉平穩、可靠、噪音小、設備運行故障少,降低設備的維修費用及備件消耗。
1、對輥破碎機的破碎原理是擠壓式破碎,焦粉的硬度不高,通過擠壓能將大顆粒的焦炭擠碎到12mm以下,為細碎提供良好的條件。
2、對輥破碎機的易損件是輥子,設備的可靠性高,故障少,設備突發故障頻率可由6次/a降為1次/a.每年的備件消耗和維修費用也有所降低。
3、原有錘式破碎機使用的是10kV的高壓電機,每臺功率280kW.改造成對輥破碎機后,使用380V三相異步電動機,每臺破碎機的電機功率為45kW×2=90kW,大幅度降低能耗。
4、由于錘破機是由高壓電機直接通過液力偶合器帶動錘破轉子,高壓電機的轉速為980r/min,在轉子高速旋轉時把料斗內堆積的焦粉也高速旋轉,產生了大量的揚塵,除塵效果很不理想.錘破機改成對輥機后,電機轉速由980r/min降為122.5r/min,轉子轉速降低,焦粉的揚塵明顯減少。
本改造設計實施后節約了設備運行成本,提高了焦粉破碎質量,減少了大氣污染,改善了生產現場的工作環境。
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