首頁 / 新聞中心 / 產(chǎn)品知識 / 分級機(jī)異物堵塞故障與解決措施
作者:紅星機(jī)器時間:2016-03-12更新時間:2016-03-12
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依據(jù)生產(chǎn)水泥品種、強(qiáng)度等級以及所使用熟料的易磨性與混合材料、石膏理化性質(zhì)不同等特點,我國水泥粉磨工藝系統(tǒng)有很多種,但基本配置大多少不了球磨機(jī)、分級機(jī)等設(shè)備。分級機(jī)作為一種將不同粉料顆粒分離的設(shè)備,其工作量十分巨大,因此,生產(chǎn)過程中往往會出現(xiàn)堵料等情況。下面本文詳細(xì)描述分級機(jī)故障,并診斷改進(jìn)。
該公司水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)配置水泥磨(物料通過量360~380t/h,主電機(jī)功率560kW×2)+600/140分級機(jī)(處理能力380~600t/h,+分級電機(jī)總功率=55kW+45kW)+Ф3.8m×13m球磨機(jī)(主電機(jī)功率2500kW,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速16.6r/min),粉磨P·O42.5級水泥產(chǎn)量100t/h(成品細(xì)度R45篩余≤12%,比表面積≥365m2/kg±15m2/kg),系統(tǒng)粉磨電耗34.6kWh/t。
分級機(jī)環(huán)形通道異物堵塞,影響內(nèi)部過料能力,造成分級效果變差,入磨物料粗顆粒顯著增多,細(xì)度變粗,系統(tǒng)產(chǎn)量降低,粉磨電耗提高。成品水泥細(xì)度跑粗(R45篩余由12%逐步上升到18%左右,比表面積也降到306m2/kg左右),P·O42.5級水泥產(chǎn)量降到81t/h左右,系統(tǒng)粉磨電耗上升到37.7kWh/t。
通過對入磨物料進(jìn)行篩析發(fā)現(xiàn):篩余物中有較多粗顆粒,R80篩余達(dá)到81.7%(<80μm細(xì)粉只有18.3%,太少),正常生產(chǎn)時入磨R80篩余為50%左右,現(xiàn)在卻增大了31.7%,說明物料分級效果差,應(yīng)采用排除法查找篩分分級篩板、粗粉倉幾處是否有磨損泄漏以及物料環(huán)形通道堵料等異常狀況。
停機(jī)檢查確認(rèn),物料環(huán)形通道中有大量異物堵塞,包括破手套、棉紗、鐵絲、聚丙烯帶、食品袋、毛線、麻繩、碎鐵片、瓶蓋、核桃殼……,導(dǎo)致分級效果變差;并隨時間推移,返回稱重倉物料增加,料餅循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷增大,電流上升。
停機(jī)清理環(huán)形通道,確保入磨物料分級效果,循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷明顯降低。首先,將P·O42.5級水泥產(chǎn)量恢復(fù)到100t/h,后經(jīng)逐漸調(diào)整,采取剔除篦縫堵塞的研磨體,保持通風(fēng),過料順暢,一倉增補(bǔ)Φ70mm、Φ60mm鋼球各1t,提高一倉破碎能力;過渡倉補(bǔ)充Φ30mm、Φ25mm鋼球各12.5t,增加過渡倉粉磨能力等措施,P·O42.5級水泥產(chǎn)量提高到110~115t/h左右,系統(tǒng)粉磨電耗進(jìn)一步降到31kWh/t。
水泥粉磨系統(tǒng)采用分級機(jī)屬于初期設(shè)計與配置,隨著粉磨工藝使用年限增加,物料分級效果也會漸漸出現(xiàn)變化,需要利用停機(jī)時間跟蹤檢查并及時處理,同時做好相關(guān)的維護(hù)記錄以備查。分級機(jī)環(huán)形通道異物堵塞問題雖不是大故障,但也應(yīng)引起重視,避免影響生產(chǎn)。